半開角焊接

半開角焊接是一道重要的生產工序,其目的是將角板通過凸焊機焊接固定在機殼上,使電機得以安裝在風扇總成的風罩上。機座角板的分布有三等分均布的,也有非三等分分布的(如圖1)。傳統的焊接方法是:操作者將機殼放入根據機座焊接高度定製的焊接夾具中,將角板放置在帶有磁鋼的夾具定位塊內貼住機殼;將帶有機座的焊接夾具置於凸焊機的焊接電極上;踩下腳踏開關,凸焊機焊接;手動旋轉夾具到下一個角板焊接位置,重複步驟3,直至焊完所有角板;取下夾具,將焊好的機座取出,完成一次機座角板的焊接操作。

半開角焊接是一道重要的生產工序,其目的是將角板通過凸焊機焊接固定在機殼上,使電機得以安裝在風扇總成的風罩上。機座角板的分布有三等分均布的,也有非三等分分布的(如圖1)。傳統的焊接方法是:操作者將機殼放入根據機座焊接高度定製的焊接夾具中,將角板放置在帶有磁鋼的夾具定位塊內貼住機殼;將帶有機座的焊接夾具置於凸焊機的焊接電極上;踩下腳踏開關,凸焊機焊接;手動旋轉夾具到下一個角板焊接位置,重複步驟3,直至焊完所有角板;取下夾具,將焊好的機座取出,完成一次機座角板的焊接操作。

基本簡介

半開角焊接是一道重要的生產工序,其目的是將角板通過凸焊機焊接固定在機殼上,使電機得以安裝在風扇總成的風罩上。機座角板的分布有三等分均布的,也有非三等分分布的(如圖1)。傳統的焊接方法是:操作者將機殼放入根據機座焊接高度定製的焊接夾具中,將角板放置在帶有磁鋼的夾具定位塊內貼住機殼;將帶有機座的焊接夾具置於凸焊機的焊接電極上;踩下腳踏開關,凸焊機焊接;手動旋轉夾具到下一個角板焊接位置,重複步驟3,直至焊完所有角板;取下夾具,將焊好的機座取出,完成一次機座角板的焊接操作。

由於人工轉動夾具,操作者在焊接時頂住夾具的作用力大小不同,會造成角板軸向定位存在誤差。同時,整個操作過程操作者要重複轉動多次,致使操作者勞動強度較高。種種問題影響了產品質量和生產效率,因此我們設計了一套半自動角板焊接夾具來解決上述問題。

根據機座角板焊接工序的特點,需要能夠按要求重複轉動固定的角度,故我們採用了伺服電機來控制焊接時的轉動角度。伺服電機帶有信號反饋,精度高,並且能提供足夠的轉矩帶動夾具的轉動。同時,使用單軸數控系統控制伺服驅動器,利用單軸數控系統的編程功能,我們編制出一套程式來模擬人工焊接時的動作順序,實現了焊接自動化。為了保證焊接質量,我們設計了角板焊接座,用來安放夾具,實現分度轉動、上下浮動、卸料等功能。從而較好地解決了半自動角板焊接夾具與凸焊機的接口,最大化地利用了原有的設備。

系統硬體設計

1、系統組成

系統的組成以及運行流程。

2、角板焊接座

角板焊接座的作用是載入並轉動工件,提供一個浮動平台,由伺服電機通過焊接座的齒輪副來控制轉動角度。焊接座通過彈簧、導套和導柱能上下浮動,在轉動時脫開內電極,焊接時壓緊內電極,從而避免夾具轉動時的擦碰,能有效提高焊接質量。與焊接座配套使用的是在原有手工焊接夾具基礎上改進的夾具,它的作用是固定機殼和角板的相對位置。在焊接座上,我們採用帶磁鋼的吸盤來吸住焊接夾具,代替人工的手壓動作,以保證焊接時夾具不致脫落,避免角板軸向尺寸偏差。為了卸料的需要,我們還在焊接座上安裝了卸料機構,它通過兩個氣缸聯接一個卸料環推動焊接夾具脫離帶有磁鋼的吸盤,完成卸料。

3、伺服系統

伺服電機具有轉矩大、精度高、可反饋的特點,可根據脈衝數來控制轉動角度和轉速。我們選用了上海開通數控有限公司的110HM-8M04030-F伺服電機,它體積緊湊,轉矩達到4N.m。

交流伺服驅動系統是控制伺服電機的裝置,我們選用與電機相匹配的KT270全數字交流驅動系統。它採用DSP(數位訊號處理器)晶片,加快了數據採集和處理速度,使電機運行性能良好。同時,它能夠直接在驅動器面板上設定參數、調試、監視系統狀態,外觀簡潔,結構緊湊。

單軸數控系統KT700B在整個系統中相當於PLC的功能。它具有輸入輸出功能,自帶液晶屏和鍵盤,可以直接線上編程控制和線上監控。通過它進行編程模擬人工操作步驟,可控制半自動角板焊接夾具。

4、電氣系統和氣動系統

主要用來控制輸入和輸出訊號,與凸焊機接口聯接控制執行機構運行位置。

系統軟體設計

1、系統參數設定

(1)交流伺服驅動器的設定

設定顯示狀態為監視運行狀態;設定控制模式為位置控制模式,以控制伺服電機輸出軸的位置;為了使轉動更加平穩,設定適當的加減速時間;設定保護限制,比如最高轉速、最高轉矩等,以避免異常情況出現導致系統受損;建立工藝檔案記錄報警參數,及時了解系統的故障模式,採取應對措施。

(2)單軸控制器的設定

根據系統的試運行狀況,調整各參數,使其運行穩定;設定系統參數,定義編程用常量、參考點;設定電子齒輪比,通過設定可以將夾具實際轉動與脈衝數建立相應關係,便於控制;設定系統極值,確保系統穩定。

2、程式編寫

程式編寫是基於單軸控制器提供的數控指令編寫的。指令採用順序排列,根據人工操作時的順序,編寫程式。用SET指令接受輸出信號,用WAT指令接受輸入信號。SPEED指令控制速度,POS指令控制位置與角度。此外,還可以採用CALL調用指令,循環執行相似的命令。

試運行發現的問題及解決方案

系統組建好後,進行試生產。運行過程符合設計要求,並按照人工焊接的順序執行,定位準確。同時,系統可根據實際生產要求,調整運行速度,滿足生產節拍的要求。但在實際的操作中發現:夾具與焊接座的製造以及裝配質量對系統的穩定可靠運行影響很大。因此,我們對夾具進行了最佳化,並在裝配時進行適當的調整。

起初,夾具易被壓翹頭,導致焊接後產品尺寸偏差大。我們在凸焊機上增加了預壓裝置,在焊接前先將焊接座壓實,同時增加了護套以提高焊接座的剛度。然而,運行一段時間後發現,工件難以脫離夾具。於是,我們重新修整夾具,調整凸焊機上電極的位置,使焊接時工件受力均勻,不會使工件偏移卡死夾具導致難以脫出。同時,調整卸料氣缸的壓力以及卸料環與焊接座的間隙,使氣缸頂出時更加順暢。卸料氣缸在卸料時,彈力很大,容易造成夾具彈出時使操作者受傷,同時損壞夾具。我們在工作檯上設定了緩衝板,夾具在彈出後,先接觸緩衝板減速,提高了系統的安全性。

經過一段時間的試運行,角板焊接夾具系統能夠按照預定要求,完成整個工作任務。生產出的產品質量符合設計要求,並且避免了人為因素的干擾,降低了操作者的勞動強度。在焊接夾具工作時,操作者可以騰出手進行下一個工件的裝配,提高了生產效率。結合伺服系統的套用,將機電一體化技術套用到實際生產中,能夠給我們帶來更多的便利,創造更大的經濟效益。

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