寶雞第二電廠

寶雞第二電廠

陝西寶雞第二發電有限責任公司位於關中原西部----寶雞市鳳翔縣長青工業園區,是國家\"九五\"重點工程。距離寶雞市區28公里,南接西寶高速公路,西臨寶中鐵路,是西北電網重要的電源支撐點。

基本資料

寶雞第二電廠寶雞第二電廠

寶雞二發電公司由西北電網有限公司陝西省投資開發公司、陝西省電力公司,西北電力開發有限公司分別按40%、35%、20%、5%比例投資。安裝4台 30萬千瓦國產引進型燃煤發電機組,三大主機均採用東方集團公司生產的設備,送出工程為4條330KV線路。設計煤種為甘肅華亭煤,距電廠約120公里;水源取自距離廠區6公里的馮家山水庫。公司年發電能力80億千瓦時,年耗煤量360萬噸,年產灰渣70.4萬噸。年需水量為3000萬立方米。工程動態投資62.47億元,靜態投資46.78億元,工程實際總投資完成55.8998億元。工程於1996年10月1日開工,2001年2月28日4台機組全部建成投產。其中2、3、4號機組被原國家電力公司命名為"基建移交生產達標投產機組",3、4、號機組主要經濟技術指標達到了全國先進水平,被命名為"火電優質工程",創造了西北電力建設的新紀錄。

2001年6月,原寶雞發電廠併入寶二發電公司,並改制成寶源熱電有限責任公司承擔向寶雞市區供熱任務。公司現有職工2400餘人實行董事會領導下的總經理負責制,現任董事長為西北電網有限公司副總經理邵仲仁,公司黨委書記兼總經理申寶峰。公司主營業務以發電廠基本建設和經營向電網售電為主,兼營適合電力行業的多種經營項目。

節煤技術

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據投運一個多月來的穩定運行及節能技改工作評價報告顯示,國電寶雞第二發電有限公司#4機組B級檢修節能技改工作獲得圓滿成功:#4機組廠用電率下降0.46個百分點,供電煤耗下降5.1g/kWh,年可節標煤8568噸。

今年5月4日-27日,該公司按計畫對#3、4機組進行了B級檢修。期間完成了一次風機高效改造、一、二次風流量測量裝置改造、鍋爐微油點火改造、#4機凝結泵變頻改造以及熱力系統最佳化改造等節能技改項目。這是該公司貫徹落實中國國電集團公司“轉型企業、挖掘潛力、提高質量、創造一流”要求的具體行動,也是該公司根據生產經營實際,圍繞“發展、穩定、調整、增效”八字工作方針,實踐科學發展觀的有力舉措。

風機及流量測量裝置改造降耗顯著。該公司鍋爐原配置一次風機設計餘量偏大,節流損失大。本次改造適當降低風機設計參數,提高一次風機效率。一次風流量測量裝置原為三曲線機翼式,儘管其對風量變化的反應較快,測量比較準確,但測量元件堵塞現象嚴重,壓損大、節流損失大、維護工作量大。本次改造選用防堵型陣列風量測量裝置,壓損小且運行安全可靠。經過這兩項改造,單台一次風機年節電量216.6萬kWh,#4機廠用電率下降0.26個百分點,供電煤耗下降 0.83g/kWh,年節標煤1394噸。

熱力系統最佳化改造潛力巨大。公司結合原熱力系統冗餘過大,疏水點設定過多的現狀,主要針對疏水點的合理性、內漏治理、疏水的合併和疏水量的重新計算,提高熱力系統的經濟性、可靠性,降低機組熱耗及維護成本。據核算,通過本次熱力系統最佳化改造,機組供電煤耗下降3.56g/kWh,年可節標煤5981噸。

微油點火效益可觀。該公司原設計煤粉點燃系統為油槍點火,每台爐12支油槍,單支油槍出力為1.2噸/小時,油粉混燃在爐膛內完成,油耗大。本次改造採用微油槍三級點火,油粉混燃在噴燃器內完成,改造後#4爐首次點火啟動僅燒油3.74噸,與改造前冷態啟動點火平均用油60噸相比,節油93.77%。按機組近年耗油平均水平250噸/年·台爐計算,單台爐全年節油234噸,單台爐實際年節標煤120噸,影響#4機供電煤耗下降0.07g/kWh。如按柴油價格6000元/噸、標煤單價500元/噸計算,每年節約燃料費為129.35萬元。全公司4台機組全部實施該項改造後,常年經濟效益相當可觀。

目前,該公司全體幹部職工正在認真總結#4機組節能技改的成功經驗,積極籌備、組織實施#2機組擴大性C級檢修,繼續重點實施“鍋爐空預器密封改造、機組熱力系統和疏水系統最佳化改造、一次風機高效改造、鍋爐微油點火改造、鍋爐一、二次風量測量裝置改造”等節能技改項目,進一步降低#2機組運行主要消耗性指標,努力實現集團公司同類型機組技術經濟指標領先水平。

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